稳经济一屏百景,四川裸眼3D大片来了

中石化首个采用短流程工艺的气田采出水资源化处理站投...

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查看33 | 回复0 | 2024-4-19 22:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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来源:同花顺财经


  据了解,这是中国石化600028)第一个采用短流程工艺的气田采出水资源化处理站,它的成功投产,标志着以“短流程、高效率、低成本”为目标的最新资源化处理技术获得成功应用。工程运行后,可实现工业水循环高效利用和工业废水“零”排放,每年可减少向嘉陵江中游水系取水20万立方米,为高效开发元坝气田、保障清洁能源供给提供有力保障。

  位于四川苍溪县的元坝气田,是世界首个埋深超7000米的超深高含硫大气田,是“川气东送”工程主供气源地之一,是西南油气分公司“百亿气田”建设关键阵地。而采出水,是气田开发过程中随天然气一起采出的凝析水和地层水。

  元坝气田资源化水处理系统扩容工程日处理规模为1000立方米,是西南油气分公司建设百亿气田的控制工程,元坝气田绿色、高效开发的咽喉工程。相较于已建气田水资源化处理工程,该工程可降低工程投资30%、降低运行成本35%,成为西南油气分公司名副其实的“绿色名片”,有力保护了长江上游和嘉陵江水域生态。

  “治水先知水,我们在西南市场形成了‘以生产问题导向驱动技术创新’的发展模式,开发了高含硫气田水中试试验平台,努力给生产水找到好出路,让用水缺口逐渐缩小。”王伟说。

  2019年,该公司采用“先减量后蒸发”处理工艺成功建成普光深度水处理工程,资源化处理的成本明显降低,但仍然存在流程长、投资高、运行成本高的问题。2020年,该公司开展资源化短流程工艺的技术研究,分公司采气二厂成立了技术攻关团队,经过历时一年现场中试试验,最终形成了高含硫气田采出水领域新工艺。

  这项工艺较传统工艺流程缩短30%以上,吨水处理成本降低30%以上,切实降低了气田生产水耗,推动元坝气田持续绿色稳产。

  “绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。”立足业主需求,石油工程设计公司积极研发“不加药,不产泥,无危废产生,实现工业废水零排放”的绿色生产技术,水处理技术团队以绿色赋能,加快发展新质生产力的做法,正在彰显出巨大潜力。

  近年来,该公司已研发出多项具有核心竞争力的水处理资源化设备。其中,自主研发的油气田采出水竖管降膜蒸发装置,已获得中国石化科技部专有技术2项,并准备在油田和气田采出水领域推广应用;研发的多相耦合密闭气浮撬装装置,实现有机物废气零排放,极大方便了采出水就地高效处理。此外,该公司先后形成了采出水微正压气提脱硫技术、密闭氧化脱硫技术、气田水高效资源化工艺等技术利器,授权发明专利4项。

  “解决好水的问题,就是解决好人与自然和谐共生的问题。”石油工程设计公司水处理及热力工程设计所所长、党支部书记张磊说,下一步,他们将依托新建资源化站,努力构建数智化零碳污水处理厂,以智能化水质分析基座为基础,开展采出水贵金属提取技术和采出水制氢技术的攻关,以高质量技术创新,持续增强公司发展的潜力,为“奉献清洁能源,守护绿水青山”贡献智慧力量。


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